曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
檢查
了飛機狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)ACMS 數(shù)據(jù),并說數(shù)據(jù)顯示在后面的航行中兩個副翼全在放
下位置。
維修人員檢查發(fā)現(xiàn),右內(nèi)側(cè)副翼動力控制組件(PCP)輸入桿卡阻。右側(cè)副翼設(shè)
計剪力
鉚釘發(fā)現(xiàn)斷掉。營運人更換了這些部件。隨后的車間檢查發(fā)現(xiàn),在動力控制組件
(PCP)
輸入曲柄區(qū)域有一個滾珠松動,并在一輸入曲柄軸承中發(fā)現(xiàn)另一個滾珠的一部
分。已
經(jīng)有另外幾次報告說副翼動力控制組件(PCP)曲柄軸承卡阻,供應(yīng)商的一份服
務(wù)通告
也通報了這種情況。波音公司剛出版了一份機隊摘要文章,報告了類似的事件,
并提
醒營運人注意供應(yīng)商的服務(wù)通告(747-400-FTD-27-02005)。
在飛行中1 號發(fā)動機熄火
機型:747/300 日期:2003 年1 月2 日
飛機在巡航中,1 號發(fā)動機燃油流量開始下降,并最終熄火。機組懷疑一個齒輪
箱
制造廠商通告
~ 29 ~
故障,沒有試圖重新起動發(fā)動機。發(fā)動機風轉(zhuǎn)以保持正的滑油壓力。地面維修人
員檢
查證實了有一個齒輪箱故障,并且磁性探頭上充滿碎屑。該發(fā)動機被拆下更換。
1 號和2 號發(fā)動機雙發(fā)非指令性掉轉(zhuǎn)速
機型:747/430 日期:2003 年1 月9 日
機組報告說該飛機在到目的地機場的下降過程中,1 號和2 號發(fā)動機雙發(fā)非指令
性
掉轉(zhuǎn)速。機組使用自動駕駛飛行高度改變(FLCH)設(shè)置初始下降程序從FL390 高
度下
降到FL280 高度,在下降結(jié)束時飛機進入30 度傾斜轉(zhuǎn)彎,此時1 號和2 號發(fā)電
機掉線,
1 號和2 號發(fā)動機緊接著掉轉(zhuǎn)速。機組沒有人工干預(yù)兩臺發(fā)動機就恢復(fù)了正常。
當時這
一區(qū)域的天氣可描述成“雷暴”,由于有輕度紊流,機組已將點火選擇開關(guān)選在
了連續(xù)
點火“ON”位。飛機繼續(xù)飛向目的地機場,下降、進近和著陸都正常。沒報告有
人員
受傷。維修人員對燃油系統(tǒng)、燃油油量指示、燃油箱里含水性和燃油濾進行了全
面檢
查,一切正常。檢查了點火系統(tǒng)和從發(fā)動機關(guān)斷電磁線圈到ECU(發(fā)動機控制組件)
的線
路,進行了發(fā)動機功率試車。更換了兩臺發(fā)動機的ECU、HMU(液壓機械組件)、
T26 溫
度傳感器和CIT(壓氣機進口溫度)傳感器。沒發(fā)現(xiàn)相關(guān)的CMCS(中央維護計算
機系
統(tǒng))有發(fā)動機或燃油系統(tǒng)的故障記錄或歷史記錄。
5 號門頭頂部支撐結(jié)構(gòu)不適宜承受9G 的有害著陸載荷
機型:747/ 日期:2003 年1 月9 日
2003 年1 月完成的一份工程評估,確定了沒有安裝5 號門機組休息臺的747-400
客機的頭頂部支撐結(jié)構(gòu)不能承受向前的9 倍重力加速度(9G)的不利著陸載荷。
這份
分析報告還確定了所有安裝有5 號門機組休息臺的747-200,-300 客機(在生產(chǎn)
廠安
裝的或配套改裝的)也不適宜承受向前的9 倍重力加速度(9G)的著陸載荷條
件。沒
有安裝5 號門機組休息臺的747-400 客機正在列入一份新近認可的服務(wù)相關(guān)問
題
747-SRP-53-0204。安裝有5 號門機組休息臺的747-200,-300 客機正在列入
一份現(xiàn)
有的服務(wù)相關(guān)問題747-SRP-53-0154。2001 年出的一份分析報告證實,安裝有5
號門
機組休息臺的747-400 客機的頭頂部支撐結(jié)構(gòu)不能承受向前的9 倍重力加速度
(9G)
的不利著陸載荷。此問題發(fā)布在持續(xù)運行安全項目COSP 2001-0564 報告中。
頭頂部再循環(huán)風扇供電線路電線磨穿且絕緣層燒焦
機型:747/400 日期:2003 年1 月9 日
世界民航安全信息
~ 30 ~
營運人發(fā)現(xiàn),包含有頂部1 號再循環(huán)風扇供電線的線束已經(jīng)與再循環(huán)系統(tǒng)支撐結(jié)
構(gòu)邊緣在頂部相磨碰。電線束損壞,支撐結(jié)構(gòu)在磨碰處燒熔變黑。在頂部絕緣層
超過
大約5.4 平方英尺的區(qū)域觀察到有間斷性的燃燒和燒熔。燃燒物已經(jīng)掉落到空調(diào)
管道
上。營運人更換了所有損壞的部件和跳開關(guān),并安裝了一個新的隔離支架以防止
出現(xiàn)
磨碰情況。營運人檢查了其他4 架飛機,都沒有磨碰情況,營運人計劃為其每一
架飛
機都安裝一個新的隔離支架。
由于燃油不夠到達目的地而備降
機型:747/400E 日期:2003 年1 月15 日
在飛行中飛機可用的AMOC 燃油泵只有右水平安定面油箱(R HST)燃油泵打開,
在剩余油量到1 000 公斤時出現(xiàn)“FUEL PUMP STAB R(右備用燃油泵)”故障信息,
因此
關(guān)掉了右水平安定面油箱燃油泵。輔助油箱沒有成功轉(zhuǎn)換,由于可用燃油不足以
飛到
目的地,考慮返回離港機場。由于有水平安定面油箱的油,在離港機場著陸會超
重著
陸,為了避免超重著陸,飛機備降到HNL 機場。
機身站位BS1120 和BS1140 上艙張力連接件斷裂
機型:747/300 日期:2003 年1 月15 日
在飛機D 檢維修(大修)過程中,上艙在機身站位BS1120 和BS1140 處的張力連
接件發(fā)現(xiàn)在與飛機左側(cè)框架連接的內(nèi)側(cè)斷裂。兩個連接件之間的抗剪腹板也發(fā)現(xiàn)
沿著
BS1140 處儲物箱支撐桿損壞。右側(cè)張力連接件先前已經(jīng)沿著右側(cè)張力連接件垂
直支柱
修理過。按照服務(wù)通告SB 747-53-2483 對這架飛機進行檢查沒報告有問題。服
務(wù)通告
SB 747-53-2483 檢查加寬了的上艙張力連接件的材料是否正確,因為此前有一
架類似
的飛機上發(fā)現(xiàn)用的是鋁的連接板,而應(yīng)該是用鋼的。與服務(wù)通告SB 747-53-2483
相應(yīng)
檢查所述位置的那些張力連接件沒有斷裂。波音已經(jīng)索要斷裂的零件,調(diào)查仍在
繼續(xù)。
由于易碎片碎裂導(dǎo)致氧氣瓶氧氣被釋放
機型:747/436 日期:2003 年1 月16 日
營運人報告說出現(xiàn)乘客氧氣瓶易碎片碎裂事件。在進行飛機過站檢查過程中發(fā)現(xiàn)
氧氣綠色盤片丟失,只檢查了駕駛艙內(nèi)氧氣壓力表后飛機放行回了基地。在飛行
過程
中駕駛艙內(nèi)氧氣壓力表指示從1 750 PSI 下降到1 500 PSI。營運人確認使用過
氧氣瓶,
氧氣已經(jīng)放空。有3 個氧氣瓶發(fā)現(xiàn)已經(jīng)空了。
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世界民航安全信息1(130)