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支柱過熱而返航
機型:737/700 日期:2003 年5 月21 日
由于3 號支柱過熱燈亮,飛機執行返航。起飛后1 分鐘,過熱燈亮,機組拉推力
桿
到慢車,2 分45 秒后燈熄滅。當前推推力桿時,過熱燈再次點亮。機組拋掉燃
油返回
制造廠商通告
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到離港機場。維修人員發現起動機導管支撐卡箍斷裂。
在起飛時尾部受損
機型:737/800 日期:2003 年5 月21 日
據報告,可能在起飛時尾部受到了撞擊。在站位STA 888 和STA 1016 之間與桁
條
STR 23L 和23R 之間蒙皮受損,這導致蒙皮壁板必須更換。同時,在鄰近的46 區
的蒙
皮也報告有輕微的損傷(裂痕、凹痕和裂紋)。這事正由捷克航空事件調查機構
(AAII-C2)
展開調查。
發動機燃油流量減小而中斷起飛
機型:737/3/4/5 日期:2003 年5 月21 日
起飛滑跑過程中,機組人員感到一下撞擊和搖晃。他們查看儀表,發現1 發燃油
量
在逐漸減少到零。在115 海里/小時時,他們中斷起飛。維修人員正在更換4 個
主起落
架的輪胎和剎車。同時,維修人員正在更換1 發的主發動機控制(MEC)和主
燃油泵。
維修人員準備查看一下飛行記錄數據。
BS664,LBL32 處主輪艙承壓腹板裂紋
機型:737/300 日期:2003 年5 月21 日
差異:裂紋
位置:BS664,LBL32 主輪艙承壓腹板
時間:2003 年5 月21 日
原因:不詳
是否第一次報告:否
是否屬于服務信息范圍:否
波音是否考慮新的服務信息:否
世界民航安全信息
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前起落架輪艙上腹板裂紋
機型:737/300 日期:2003 年5 月22 日
前起落架輪艙上承壓腹板出現裂紋,它位于剎車墊片連結支架右側緊固件孔處。
此
類報告在幾架飛機上都有報告。已于2003 年5 月22 日定為COSP 可報告項目。
空中乘務員座椅下后軸銷斷裂
機型:737/800 日期:2003 年5 月22 日
營運人最近接到一份技術事件調查報告,該報告涉及到了AMI 2110-318HJ 座
椅。
由于左下后軸銷斷裂,空中乘務員從座椅上跌落下來。在過去12 個月中,營運
人已報
告了8 起下后軸銷斷裂事件(2 110 個相同部件)。營運人認為就它的壽命(大約
2~3 年)
來講,這有很高的損傷率。事件中沒有報告是否有乘務員受傷報告。波音已就此
事件通
報了制造商(Coodrich 公司),開始著手調查此事。
WBL183 機翼15 號上加強肋裂紋
機型:737/300 日期:2003 年5 月22 日
該飛機,左翼15 號上加強肋裂紋,它位于WBL183 附近機翼上蒙皮的3 個最外
側
緊固件孔處。我們已收到幾個機翼上壁板加強肋裂紋的報告。在過去的7 年中,
至少接
到一次報告關于機翼上加強肋在最外側緊固件孔處機翼蒙皮裂紋。目前,這種狀
況被認
為不安全項目,因為裂紋會導致附近結構只能承受有限載荷。
駕駛艙內有氣味
機型:737/300 日期:2003 年5 月22 日
在工作性能檢查過程中,當運轉飛機組件時,航空公司的維修人員注意到座艙內
有
液壓油氣味和煙霧。隨后的檢查發現組件外罩被浸透液壓油。并且P/N
60B00226-7 液
壓油艙增壓組件的檢查開關出現異常,組件被更換。航空公司隨后將確認釋壓檢
查閥的
制造廠商通告
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完好性,及液壓油艙性能是否正常。
1 號發動機滑油濾旁通指示引起發動機停車并返航
機型:737/275 日期:2003 年5 月23 日
在爬升的最高處,1 號發動機滑油濾旁通燈亮。發動機停車并返回基地。維修人
員
更換了油濾旁通轉換開關。飛機重新投入使用。
737-400 救生滑梯展開故障
機型:737/400 日期:2003 年5 月23 日
當在右1 號艙門位置進行工作狀態的救生滑梯展開測試時,營運人遇到了展開故
障。該故障是由滑梯在展開和充氣的扭轉位引起的(旋轉了90°)。
前向排水桅桿損傷
機型:737/700 日期:2003 年5 月23 日
營運人報告在飛機的件號P/N S417A207-12 的前向排水為桅桿組件上發現損傷。
這
也是波音公司在生產過程中安裝的合成排水桅桿。注:參見2003 年5 月13 日出
版的COSP
2003-0574。在COSP 2003-0574 的調查中,波音公司采用了3 個營運人的檢查結
果。這
3 個營運人自從組裝時就安裝了該排水桅桿。這是對這個完整檢查的首次報告結
果。
在著陸過程中飛機偏離跑道
機型:737/300 日期:2003 年5 月24 日
降落過程中,飛機偏離跑道。據報告在飛機接觸跑道時一陣風導致飛機偏離跑道。
機組人員使飛機返回跑道路面。在這一過程中,前起落架壓壞,飛機停在跑道上。
事件
大約發生在晚上10 點。沒有受傷報告,乘客使用登機梯離機,沒有使用緊急滑
梯。
世界民航安全信息
~ 26 ~
HMU/EEC 故障導致空中停車
機型:737/800 日期:2003 年5 月25 日
在6 000 英尺進近中,2 發自動停車。飛機著陸,沒有發生任何事故。2 號發動
機
液壓機械組件和2 號發動機電子調節器拆下并更換。
升降舵調整片鉸鏈螺栓破損引起飛機振動并返航
機型:737/400 日期:2003 年5 月25 日
飛機在爬升期間機體振動,在遭遇振動后返回西雅圖。飛行機組報告在19 000 英
尺和300 海里/小時時,發生輕微的高頻振動。在地面,按737-SL02-002 排故發
現左升
降舵調整片鉸鏈1 號螺母由于過分損耗而振動。更換了損傷的螺母后,飛機投入
運營。
請注意:該事件被BS 737-55A1070,FAA AD 2002-01-01 和SRP 55-0022 記載。
BS386 至BS500+15 處桁條下低排緊固件處蒙皮裂紋
機型:737/300 日期:2003 年5 月26 日
在冰雹損傷檢查中,機身站位BS 386 至BS 500+15 之間4 個緊固件孔處沿右4
號
桁條重疊交接處蒙皮裂紋。這是對一個38 035 次飛行循環飛機的首次報告。它
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世界民航安全信息2(53)